高性能、運(yùn)行良好的脈沖袋式除塵器不僅要除塵,而且要使運(yùn)行阻力保持在1200pa以下。脈沖袋式除塵器清灰過程中,如果無法清chu粘附在濾袋上的灰塵,灰塵會逐漸積聚在濾袋外表面,堵塞濾袋,不僅容易損壞濾袋,同時也增加了除塵器的運(yùn)行阻力和除塵風(fēng)機(jī)的運(yùn)行負(fù)荷,導(dǎo)致運(yùn)行成本增加
針對
除塵器運(yùn)行中存在的問題,有針對性地解決;如除塵器進(jìn)出口壓差大,煙氣排放濃度超標(biāo),運(yùn)行中無法解決;雖然在設(shè)計中可以離線處理,但在實(shí)際操作中很難處理。為解決除塵器進(jìn)出口壓差大、排煙濃度超標(biāo)的問題,使鍋爐煙塵達(dá)標(biāo)排放,提高鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,利用停爐時機(jī),用工具清理粉塵,檢測濾袋泄漏。以下是濾袋的清灰和檢漏方法。濾袋材料要求和處理后的效果如下:
1清灰和檢漏方法
1.1清灰
目前,清灰方式為脈沖噴射清灰和停爐后手動清灰。特別是在袋式粘貼的情況下,無法處理通過注射進(jìn)行的清灰;手動除灰只能取出濾袋,以甩掉灰塵,這將對布袋造成二次損壞。用工具逐一檢查布袋,用壓縮空氣噴入袋內(nèi),吹掃袋外,大布袋底布通氣孔恢復(fù)過濾效率
1.2布袋檢漏?? 布袋泄漏檢測,原來的方法是用強(qiáng)光手電筒檢測。由于布袋的直徑和長度,無法用強(qiáng)光手電筒檢測整個布袋的泄漏。用熒光粉檢查除塵布袋、花板、提升閥、旁通閥、殼體可能存在的煙氣泄漏。清灰完成且條件滿足后,應(yīng)開始熒光粉泄漏檢測試驗(yàn)
2。采用新材料提高除塵效率?? 除塵布袋的織物和設(shè)計應(yīng)力求過濾和易于除塵;
除塵布袋的選擇非常重要。氣體溫度、濕度、濕度、化學(xué)、粒度、粉塵濃度、過濾風(fēng)速、除塵及檢漏方式等因素直接影響除塵器的除塵效果;原袋設(shè)計表面采用PPS纖維、PPS纖維和PTFE熱熔涂層處理;鑒于未來對煙氣排放濃度的要求,有混合纖維<;;MPS>電火花處理后,過濾精度提高,耐酸堿腐蝕性和耐化學(xué)腐蝕性增強(qiáng)。對于新布袋的使用,我公司將在每次大修期間更換一次,以縮短使用周期,提高除塵效率
3。采用新工藝進(jìn)行除塵和布袋泄漏檢測,從根本上控制除塵器的排放濃度?? 用工具逐袋檢查布袋,用壓縮空氣吹袋內(nèi)外,用大布袋底布的通氣孔恢復(fù)過濾效率;機(jī)組停機(jī)后應(yīng)進(jìn)行清袋;首先,打開除塵器灰斗的空氣凈化室和人孔門,進(jìn)入除塵器內(nèi)部,用強(qiáng)光手電筒手動檢查系統(tǒng)內(nèi)部;其次,逐個拆下固定排噴管,抽出袋進(jìn)行透氣性測試;然后,調(diào)整除塵裝置的噴射壓力和頻率,人工噴布,反復(fù)上下掃袋內(nèi)外壁,可看到袋內(nèi)外布的內(nèi)部顏色。再次抽袋檢查,用延伸管在袋內(nèi)注射
檢漏,用熒光粉檢查除塵布袋、花板、提升閥、旁通閥、殼體可能發(fā)生的煙氣泄漏。清灰完成并滿足條件后,開始熒光粉檢漏試驗(yàn);首先啟動引風(fēng)機(jī),調(diào)節(jié)進(jìn)口擋板開度至40%,現(xiàn)場風(fēng)壓為-600Pa;保持風(fēng)機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行,從煙道效率測量孔手動均勻注入磷光體;二是穩(wěn)定運(yùn)行5min后關(guān)閉風(fēng)機(jī),關(guān)閉煙道;然后,30分鐘后,逐個打開空氣凈化室人孔門,戴上熒光眼鏡,用熒光燈檢查、記錄和處理泄漏。熒光粉檢漏的兩個技術(shù)要點(diǎn):一是熒光粉注射量的計算。過多或過少都會增加檢漏難度,甚至造成二次污染;其次,控制風(fēng)機(jī)的運(yùn)行時間和擋板導(dǎo)葉的開度,只有當(dāng)風(fēng)量和氣壓合適時才能檢測到泄漏
4。加強(qiáng)管理,確保除塵器運(yùn)行達(dá)標(biāo)
我公司將除塵系統(tǒng)納入一ji設(shè)備管理;加強(qiáng)除塵系統(tǒng)的管理和監(jiān)控,做好設(shè)備檢查記錄,及時發(fā)現(xiàn)問題并及時處理,防止故障設(shè)備運(yùn)行導(dǎo)致故障范圍擴(kuò)大,影響除塵效率
機(jī)組啟動時,調(diào)整風(fēng)量,縮短燃油時間,避免油霧粘附在布袋上,造成布袋粘貼,影響除塵效率
定期檢測煙氣濃度,對比分析運(yùn)行狀態(tài),處理除塵系統(tǒng)故障,為達(dá)到除塵效率的預(yù)期效果
5效果
清袋后的預(yù)期效果,除塵系統(tǒng)壓差預(yù)計降低200-500p;在相同工況下,降低引風(fēng)機(jī)電流,節(jié)約能源;地球恢復(fù)了布袋除塵能力。熒光粉檢漏后的預(yù)期效果可以檢查除塵布袋和除塵室的漏點(diǎn),煙塵排放濃度可以達(dá)到要求的指標(biāo)(小于30mg/M)³,上述新工藝可顯著降低壓差,顯著提高除塵效率,將除塵器本體漏點(diǎn)控制在更hao的水平,滿足排放濃度
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